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稳定混匀矿质量 助力降耗提质

    近日,陕钢龙钢公司原料一区紧盯“炼铁高效冶炼”大课题,以提升返矿消化工艺技术为攻关手段,不断提高原料混匀矿质量,确保为高炉高效冶炼提供基础保障。

  该公司原料一区2系统主要为450㎡烧结机供给高质量混匀矿,混匀矿混匀程度及成分波动决定着烧结工序烧结矿质量稳定。实际生产中,由于该系统仅有一个料仓容纳返矿,且堆料过程是直接将返矿经一、二预配输送至堆料机后,单供进入450㎡烧结配料仓,不仅造成堆料系统执行配比堆料和堆料机旁通带单供返矿同时进行,不利于堆垛混匀矿成分稳定,而且增加了堆取料机会车频次,增加了设备压力。

  为解决这一问题,工艺技术人员决定提升返矿消化工艺技术,通过在混匀料返矿旁通带新增堆积返矿场地、旁通带尾轮装置和料仓整体向外延伸等措施,一举解决了堆料系统单供问题。改造后,不仅确保返矿量库存容量不低于3000吨,进一步稳定了混匀矿质量和堆料成垛周期,而且大幅减轻了堆取料机等设备压力,节约了系统能耗,预计年可创效72万元。


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